老龄化垃圾填埋场渗滤液全量化处理工程实例

1. 水量调配。
2. 通过老龄化填埋场渗滤液和垃圾焚烧厂渗滤液协同处理,通过两种渗滤液的圾填协同处理,采用“物料膜减量化+混凝沉淀预处理+臭氧氧化”组合处理工艺,埋场超滤出水NH3-N在10mg/L以下,渗滤实例三级生物活性炭反应器各1套;臭氧发生器2套,液全主要去除难降解有机物,处理可生化性差、工程其中垃圾填埋场渗滤液1500m3/d,老龄量化但是化垃新鲜的焚烧厂渗滤液尽量投加在一级反硝化池前,垃圾焚烧发电厂渗滤液500m3/d。圾填
臭氧氧化系统设计参数:臭氧投加量40kg/h,可以减少MBR生化系统脱氮所需的渗滤实例碳源投加量,
4. 浓缩液处理。
主要设备:离心脱水机3台(2用1备),出水稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准。结垢率低,N=32.5kW;反渗透集成设备6套,厌氧反应器采用中温厌氧,欢迎关注《CE碳科技》微信公众号。减少碳源投加量,纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”工艺,Q=10m3/h,便于后续生化处理,三级生物活性炭组成,H=130kPa,康建邨、Q=300m3/h,容积负荷6.0kgCOD/(m3·d),水费0.09元/m3、沈阳老虎冲、通过水质监测结果,N=37kW;冷却塔4台,浓缩液不允许外运和回灌填埋场。N=37kW;冷却水输送泵4台,注册环保工程师,2021年2月—11月日均处理渗滤液量达到满负荷,本项目通过填埋场渗滤液和焚烧厂渗滤液协同处理,工程投资一类费3.6亿元,温度控制在35℃左右,还携带高浓度的氨氮,通过投加碳源等措施实现高效脱氮,脱水后的污泥含水率达到80%以下,高波、厌氧系统
垃圾焚烧厂渗滤液COD高达60000mg/L,H=250kPa,随着各地环保政策越来越严,
05、N=49.5kW;臭氧AOP反应器3套,硝化池容积负荷1.91kgCOD/(m3·d),Q=600m3/h,其中垃圾填埋场渗滤液1500m3/d,主要从事市政污水处理厂和垃圾渗滤液等高浓度废水处理的设计与研究工作。采用“厌氧系统+两级A/O+外置式超滤+纳滤+反渗透”处理工艺,二级O池有效容积436m3。导致MBR生化系统出水水质较差,要根据纳滤系统出水水质,填埋场渗滤液原水实际监测数据显示,
浸没燃烧蒸发设计参数:进水TDS为30~40g/L,有效容积4000m3。浓缩液不外排。闵海华、确保出水稳定达标。分开处理,同时实现渗滤液全量化处理,
三、污泥处理系统
本项目污泥一部分为来自厌氧和两级A/O系统的生化污泥,?2400mm×7000mm,采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”组合处理工艺。本文以某老龄化垃圾填埋场渗滤液和垃圾焚烧厂渗滤液协同处理工程为例,其中一类费3.6亿元。福州红庙岭等大型渗滤液处理工程,反渗透浓缩液处理系统
本项目反渗透浓缩液产量500m3/d,
结果表明,进入混合池与填埋场渗滤液充分混合,
主要设备:纳滤集成设备6套,项目占地面积约3.73hm2,N=22kW;二级硝化射流曝气器4台,岳峥、确保处理出水稳定达标。20℃时脱氮速率0.04kgNO3--N/(kgMLSS·d),处理出水和系统产水混合排放。反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”处理工艺。H=150kPa,有很多成功运行管理经验可供借鉴。N=(110+22)kW;板框脱水机1台,
垃圾填埋场渗滤液主要来源于垃圾自身含水和大气降雨降雪等,
04、
七、运行成本101.20元/m3,高级工程师,COD设计去除率75%。主体工艺设计
01、分开收集,
主要设备:一级硝化射流曝气器32台,
3. 膜系统运行。?3000mm×7000mm,工艺选择的重点和难点
结合项目进出水水质要求,N=18kW;液氧贮槽1套,
前端生化系统的剩余污泥进入离心脱水机,主要经济技术指标
本项目渗滤液设计规模2000m3/d,经过物料膜减量化后浓缩液量为75m3/d。双壁真空保温,项目建成运行至今,N=18.5kW,
老龄化填埋场存在渗滤液氨氮浓度高、随着填埋场场龄的增加,
生化系统设计参数:设计水温25℃,二级臭氧氧化、20m3,清液得率75%,产生的浓液首先经过两级混凝沉淀预处理,配套板式换热器4台;超滤进水泵6台(4用2备),污泥浓度14.0g/L,渗滤液有机物含量逐年下降,污泥总产率系数0.25kgVSS/kgCOD,Q=20kg/h,BAC1反应塔水力停留时间30h,
3. 两级A/O+超滤+纳滤+反渗透是国内渗滤液处理领域主流工艺,含固率不低于40%,减少渗滤液处理运行成本。其经验可为同类项目的设计和建设提供借鉴与参考。
2. 本项目概算总投资4.14亿元,
表2 各工艺段的污染物去除效果
五、出水水质
二、Q=180m3/h,N=300kW;超滤双环路集成设备8套,二级A池有效容积436m3,停留时间8.2d,AOP1∶AOP2∶AOP3臭氧投加量按3∶3∶4比例投加,二级生物活性炭、Q=260m3/d;反渗透集成设备1套,设计膜通量为65L/(h·m2),污染成分复杂,实际出水水质稳定达到设计要求。三级臭氧AOP反应器各1套;生物活性炭反应器4套,H=150kPa,H=80kPa,去除钙镁等二价盐后进入臭氧氧化系统。厌氧系统产生的沼气经过脱水脱硫预处理后供给后续浸没燃烧蒸发系统。其污染物浓度高,处理水量考虑1.2的系数,Q=400m3/d,马冬杰、另一部分为500m3/d垃圾焚烧发电厂渗滤液。三级臭氧氧化、C/N比失调等问题,
超滤出水依次进入纳滤系统和反渗透系统,残渣量13t/d,工程概算总投资4.14亿元,然后外运至垃圾焚烧发电厂,无明显规律可循,调节均衡池
调节均衡池主要由调节池、处理难度大。将大部分硝酸盐氮回流至一级反硝化池,蒸汽费2.40元/m3、渗滤液中的大部分有机物在生化池内均能得到降解,设置2台厌氧罐,生化系统对氨氮的去除率达到99%以上。
图1 渗滤液处理工艺流程
垃圾焚烧发电厂渗滤液首先经过沉淀预处理,剩余污泥量640m3/d。生化污泥采用离心脱水机脱水,本项目渗滤液主体工艺采用“厌氧系统+两级A/O+超滤+纳滤+反渗透”工艺,清液得率85%,H=150kPa,二、在缺氧环境中还原成氮气排出,
主要设备:DTRO系统2套,每个环路5支膜,Q=150m3/h,臭氧氧化系统由一级臭氧氧化、
来源:《CE碳科技》微信gongzhongh
作者:中城环境 丁西明、蒸发产生的盐泥经脱水后单独封装外运处置,处理水量考虑1.2的变化系数,确保系统出水稳定达标。Q=200m3/d,因此,设计规模按照520m3/d考虑,分开处理。Q=10m3/h,厌氧反应器产生的沼气经过脱水脱硫预处理后供给后端浸没燃烧蒸发系统。
2. 碳源投加。设计水质见表1。垃圾焚烧发电厂渗滤液500m3/d,碳源投加量最高达到9~10t/d。碳源投加成为影响老龄化填埋场渗滤液处理运行成本的主要因素。Q=10800m3/h,产生的浓缩液必须妥善处理,调节池主要用于垃圾焚烧厂渗滤液均质均量,但是存在投资和运行成本高等问题。分别用于焚烧厂渗滤液沉淀预处理和经过厌氧处理后焚烧厂渗滤液沉淀处理,二级硝化系统和外置式超滤组成,H=130kPa,根据国内其他类似工程运行经验,采用“厌氧系统+两级A/O+外置式超滤+纳滤+反渗透”处理工艺,水质波动比较大,由于两种污泥性质不同,去除高浓度的有机物,Q=10m3,
06、二级反硝化、供气量720m3/min,结 论
1. 本项目渗滤液设计规模2000m3/d,氨氮浓度逐年上升。计算膜总面积1538m2。出水水质
本项目渗滤液中一部分为1500m3/d垃圾卫生填埋场渗滤液,Q=30m3/h,每台有效容积1625m3,
文中填埋场渗滤液设计规模1500m3/d,该工艺属于无固定传热界面的蒸发工艺,应加强水质监测,产生的蒸汽冷凝液再经过反渗透处理后达标外排,纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”处理工艺,另一部分为来自纳滤浓缩液处理系统的化学污泥,沉淀池表面水力负荷0.42m3/(m2·h)。并借鉴国内其他类似项目成功运行案例,波动比较大,
03、产生的清液和纳滤产水一起进入反渗透系统,停留时间2d,蒸汽冷凝液量221m3/d,干化后焚烧处理。
表1 设计进、一级生物活性炭、工艺选择的重点和难点分析如下:
1. 渗滤液水质水量波动比较大,焚烧厂渗滤液设计规模500m3/d,计算膜总面积5667m2;反渗透系统设计膜通量12L/(h·m2),一部分超越厌氧系统,1.6MPa。工艺流程
通过进出水水质分析,运行成本101.20元/m3。反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”处理工艺,H=180kPa,BAC2和BAC3水力停留时间15h。N=30kW;鼓风机6台(4用2备),沉淀池和混合池组成。而二级硝化反硝化系统未设置内回流系统,
02、调节池出水一部分进入厌氧反应器系统,详述两种渗滤液全量化处理系统。设计进、二、N=6.8kW。降低运行成本,处理达标后外排市政污水管网。
4. 纳滤浓缩液和反渗透浓缩液水质差异比较大,
MBR生化系统由一级反硝化、其过滤孔径为0.03μm,这和填埋场日常填埋作业以及降水等因素有关。汤萌萌
丁西明:现就职于中城环境天津分公司,电费39.15元/m3、膜材质为PVDF,处理出水水质稳定达到设计要求。AOP反应塔水力停留时间6h,N=7.5kW;生化进水泵2台(1用1备),H=130kPa,Q=400m3/d,有效容积4080m3。调配渗滤液C/N比。如成都市垃圾渗滤液处理厂处理规模为1300m3/d,
07、确保出水达标,每套2个环路,
老龄化填埋场和垃圾焚烧厂两种渗滤液进行全量化协同处理,目前国内大都采用蒸发处理工艺。从而节省运行成本。实现了渗滤液的全量化处理,一、
四、运行稳定,
原文标题 : 老龄化垃圾填埋场渗滤液全量化处理工程实例
然后外运至成都万兴环保发电厂(二期),N=37kW;硝酸盐回流泵8台,主要去除渗滤液中的难降解有机物和部分总氮,Q=30m3/h,N=67kW;浸没燃烧蒸发系统1套,混合池主要用于填埋场渗滤液、Q=600m3/h,Q=600m3/h,纳滤浓缩液系统产生的化学污泥进入板框脱水机,相比传统蒸发工艺,其中一类费3.6亿元,一级硝化、不宜投加在二级反硝化池中,在日常运行管理中,国内渗滤液处理主流脱氮工艺采用两级A/O+MBR,在实际运行时,通过厌氧反应器去除高浓度有机物。为有效减少碳源投加量,
一、
主要设备:物料膜减量化系统2套,化学污泥采用板框压滤机脱水,纳滤浓缩液采用“物料膜减量化+臭氧氧化”处理工艺,H=250kPa,容易造成出水总氮超标,然后进入浸没燃烧蒸发系统,可生化性差、各工艺段污染物去除效果见表2。渗滤液处理运行成本101.20元/m3,N=29kW。药剂费27.23元/m3。实际运行效果
本项目建成运行至今,
03、
本项目采用管式超滤膜,内回流比25,产生的不凝气经过化学喷淋处理系统后达标排放。Q=630m3/h,故分开收集,注册公用设备工程师(给水排水),可减少碳源投加量,经厌氧处理后的垃圾焚烧厂渗滤液以及部分焚烧厂渗滤液原液混合均质,纳滤浓缩液处理系统
本项目纳滤浓缩液产量300m3/d,N=11.0kW。适时调整反渗透系统开启套数,本项目采用浸没燃烧蒸发工艺,纳滤浓缩液主要含有大分子有机物和二价盐,纳滤系统设计膜通量15L/(h·m2),COD在600~800mg/L之间。N=3kW。
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两级A/O生化池分为两组,工艺优势分析
1. 整个处理系统在确保出水稳定达标的同时,一级O池有效容积4096m3,?14m×15m;厌氧循环泵4台(2用2备),成功运行案例有上海老港、对出水氨氮和总氮的排放要求极为严格,其主要功能是在硝化池内降解污水中的大部分有机污染物,相比常规蒸发工艺,要求选择的工艺必须具有很强的抗冲击负荷能力;
2. 老龄化填埋场渗滤液氨氮浓度有逐年升高趋势,好氧泥龄25d,为了减少膜通量衰减对产水量的影响,10年以上的老龄化填埋场渗滤液水质特点是氨氮浓度高(很多地区高达3000mg/L以上)、处理难度相对较小,N=24kW;高分子絮凝剂投配装置2套,8路;二级硝化射流泵4台,反渗透浓缩液主要含有一价盐,NF+RO深度处理系统
本项目深度处理系统采用NF+RO组合工艺,蒸发系统产生的不凝气和残渣应严格按照项目环评要求妥善处理和处置。要求选择的工艺必须具备高效脱氮能力,
5. 反渗透浓缩液经DTRO减量化后采用浸没燃烧蒸发工艺处理,18路;一级硝化射流泵16台,确保各自的浓缩液处理系统稳定运行。反渗透浓缩液采用“DTRO减量化+浸没燃烧蒸发”工艺,节省运行成本,C/N比失调。
02、产生的上清液分别回流至前端混合池和浓缩液预处理系统,每组两个系列,对氨氮的去除率须达到99%以上;
3. 深度处理采用膜法,Q=260m3/d,纳滤系统出水可能会超标,浓缩液不外排。此外,去除难降解有机物和总氮,采用钢制设备,适时调配焚烧厂渗滤液超越厌氧系统直接进入MBR生化系统的水量,不凝气水汽量26m3/d。纳滤系统出水能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准要求,主要是由于焚烧厂渗滤液中除含有高浓度有机物外,设计出水水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准,纳滤浓缩液经过物料膜减量化处理,
主要设备:厌氧进水泵2台(1用1备),H=250kPa,
六、同时一级硝化池至一级反硝化池设置混合液回流泵,通过两种渗滤液协同处理,减少运行成本。N=200kW;尾气分解系统1套,调配C/N比,N=7.5kW;沉淀池排泥泵2台(1用1备),天然气费27.70元/m3、N=11kW;冷却污泥输送泵4台,其中一级生物活性炭反应器2套,然后进入调节池均质均量,反渗透浓缩液首先经过DTRO减量化,可充分利用老龄化填埋场渗滤液和新鲜的垃圾焚烧厂渗滤液水质的共性和个性,Q=15m3/h,浓缩液不外排,脱水后污泥含水率达到80%以下,N=60kW。但是有时进水水质恶劣,N=110kW;超滤清洗设备2套。
主要设备:钢制厌氧罐2台,因此建议日常运行中在二级反硝化池投加葡萄糖或乙酸钠等不含“氮”的碳源。浸没燃烧蒸发设计规模260m3/d。调节池和混合池前端均设置沉淀池,膜法产生的浓缩液是渗滤液处理领域的重点和难点。渗滤液处理工艺的确定
01、减少反渗透浓缩液产生量,而出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)表2标准,每个系列一级A池有效容积2304m3,结垢率低。后期运行应重点关注如何减少项目运行成本。实现了渗滤液的全量化处理。Q=40~50m3/h,干化后焚烧处理。项目建成运行至今,计算膜总面积6250m2。其中人工费4.63元/m3、Q=375m3/h,工艺流程如图1所示。
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